中国化工东北区域某炼厂蒸汽动力系统优化

中国化工东北区域某炼厂拥有150万吨/年常减压蒸馏、40万吨/年重油催化裂化、80万吨/年催化裂解、5万吨/年正构烷烃、32万吨/年气体分馏、8万吨/年甲基叔丁基醚、2.2万吨/年壬基酚、1.2万吨/年甲乙酮、8万吨/年乙苯/苯乙烯、70万吨/年汽柴油加氢及制氢、7万吨/年非临氢改质等10余套生产装置。蒸汽动力系统主要产汽单元是热电厂。

优化前存在的问题

蒸汽系统主要存在的问题是:蒸汽等级多,各等级蒸汽压力偏低,减温减压器较多,热损失大温降大,冬夏季蒸汽需求量变化大,大量使用减温减压后导致背压0.8MPag蒸汽的需求量减少,汽轮机的发电负荷太低,无法开启,导致更多的减温减压。

优化内容

根据上述情况以三环节理论为指导,首先从利用环节进行优化对各等级蒸汽管网的用户进行梳理,按照温位要求移到适宜的官网中;再对回收环节进行优化主要是规范各等级蒸汽用户的接入位置,实现能量的梯级利用和减少管网的压损和热损,配合利用环节的优化,对管网的流速和温降进行计算,提出管网优化方案;最后在对转换环节进行优化,提高FCC装置的产汽压力,从源头上减少压力能的浪费,提压后的1.5MPag蒸汽送入C4装置替代3.5MPa蒸汽,FCC装置自用汽从0.8MPag管网输入,针对热电厂汽轮发电机的优化。

节能效果

总节能效益516万元/年,投资35万元,投资回收期0.1年。

项目实施

2014年3月份项目开始,2014年12月完成;目前已经完成设计和施工。