摘 要: 催化顶循温位较高一般产生低温热,而气分装置脱丙烷塔需要使用蒸汽作为热源。一套催化与一套气分装置热联合,热量可以满足要求,但如果同时作为两套气分装置热源则无法满足要求。采用系统优化技术,在山东某石化厂140万吨/年的基础上,采取两项项措施最大化地利用了催化装置的余热,实现了一套催化作为两套气分装置热源的改造。在原来替代一套气分装置蒸汽的基础上,多替代第二套气分装置蒸汽3.5t/h,经济效益可观。
图1 催化顶循油取热流程图
图2 催化柴油流程图
图3 两套气分并联流程
图4 两套气分串联流程
图5 优化后催化顶循流程图
该项目2015年7月由上海慧得节能科技有限公司完成工艺包,9月份完成施工图设计,于2015年12月施工完成。
完全替代20万吨/年气分装置脱丙烷塔底的1.0MPag蒸汽3.5t/h,蒸汽价格按照160元/t,年运行时间按8400h,效益470万元/年。改造费用:催化装置新增柴油-顶循油换热器50万元,气分装置新增再沸器70万元,施工及其它费用50万元,总投资170万元,投资回收期0.4年。
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